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玄武巖是由火山噴發出的巖漿冷卻后凝固而成的一種致密狀巖石,其 體 積 密 度 為2.9~3.3t/m3,抗 壓強度非常高,可達300MPa,甚更高。玄武巖在中東國 家 比 較 常 見,可以替代黏土質原料,作 為 生 料 配 料的主要原料之一。敘利亞5 000t/d項目采用玄武巖作為 原 料 之 一,從投產后的情況看,對熟料產量和質量沒有什么影響。但玄武巖破碎系統出現了一些問題,導致破碎能力不達標,生料粉磨設備也出現了嚴重的磨損,對此,我們積累了一些經驗,本文作一總結。

玄武巖破碎系統的問題及解決方案

玄武巖破碎系統設計該生產線礦石尺寸≤(600×600)mm,要 求 破 碎 后的 成 品≤60mm,設 計 產 量400t/h。基 于 玄 武 巖 的 特點,破碎系統的設計大原則是:①不能采用錘式破碎機作為破碎方案,錘式破碎機適用于破碎各種中硬以下 的 脆 性 物 料,被破碎物料的抗壓強度一般在100MPa左右;②顎式破碎機可以破碎抗壓強度不超過320MPa的 物 料,主要用于堅硬物料的粗、中 碎;③圓錐破碎機適用于破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石。所以玄武巖宜選用顎式破碎機作為一級破碎,選用圓錐破碎機作為二級破碎。顎式和圓錐破碎機采用國外設備,棒條振動給料機和振動篩為國內產品。 生 產 線 運 行 后,唯有玄武巖破碎機系統沒有達產,實 際 為280t/h,破碎機工作時間只好由設計的工作8h延長10h以上。主要問題是棒條振動給料機和振動篩的堵塞,破碎機的選型過小。

 

玄武巖破碎系統存在的問題

棒條振動給料機

1)棒條振動給料機棒條間的間隙可以調整,本機調整為100mm。給料機工作狀況是:輸送物料不穩定,有可能瞬時產量低,但突然間可能會將一股料涌入破碎機,使破碎腔內料滿溢出。因此,一般把振動給料機頻率設定的比較小,保持在中低產量運行。

2)棒條振動給料機的設計是有140t/h物料可以漏 下去。但實際上可能漏下去的料遠遠小于這個數值。因為從礦山開采的礦石粒度波動比較大,能滿足破碎機進料尺寸小于(600×600)mm的 要 求,但 細 粒度料(≤100mm)有可能很少,或 者 幾 乎 沒 有。在 設 計時,由于認為有140t/h的料會通過棒條間漏下去,所以顎式破碎機選型時按照260t/h思 路 出 發,規 格 為C110,給料粒度為680mm,在 緊 邊 排 料 口110mm時,產量為280t/h左右。實際生產表明,破碎機選型較小,能力較低,導致系統產量在低水平運行。

3)棒條振動給料機棒條之間間隙堵塞嚴重,玄武巖密度大,形狀很不規則,突出的尖角較多,進入空隙里,卡在里面堵死。

振動篩振動篩分為上下兩層,上一層篩孔尺寸(90×90)mm,下 面 一 層 是60mm×60mm,處 理 能 力 為800t/h。篩子為橡膠質地,振動篩的問題是篩孔很容易堵塞,且不容易清理。為了緩解振動篩的堵塞,又更換國內公司提供的金屬網狀振動篩,該振動篩緩解了堵塞現象,但 是 壽命 太 短,運行后即開始出現金屬網斷裂,使 用 半 個 月后基本報廢,又不得不改回橡膠材質的。

產量達標方案設計根據生產實際運行情況,產量達標可從幾個方面著手:1)棒條振動給料機的缺點主要是下料不穩定,容易使破碎機堵塞,設備可靠性一般,建議更改為板式喂料機。2)即使選用棒條給料機,顎式破碎機在設計時也不能考慮棒條振動給料機漏下去的料量,而要按照大于400t/h以上產量選型,可以選用C145型破碎機,在緊邊尺寸125mm時,產量440t/h。3)圓錐破碎機原規格HP200,實際中富裕量不大,建 議 增 大 到HP300(可 以 破 碎320t/h回 料)或HPP500(≥400t/h)。4)或者是干脆取消回料倉和振動給料篩,流程簡化為:料倉→板喂機→顎式破碎機→膠帶輸送機→圓錐破碎機→成品庫。只是由于敘利亞國內局勢出現變化,上述方案還一直未實施。

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